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第495章 液压卡盘夹不紧 刀架换刀卡到位

第二天一早,维修组几人刚到岗,还没来得及拿巡检的工具,东边车间的对讲机就响了。操作工的声音很着急:“王师傅,王师傅,赶紧过来,我这台车床的液压卡盘夹不紧工件了,刚装上去一转就松,差点出事故。”

“知道了,马上到。”王师傅放下手里的记录本,喊上李伟和刘波,三人抄起常用的工具,快步往东边车间走。

刚进车间,就看到那台车床旁围了两个人,操作工正一脸焦急地站在旁边,见他们过来,立马迎了上去:“王师傅,可算来了,你看这卡盘,怎么夹都夹不紧,工件放上去,手轻轻一拔就动,开机转两下直接松了,太吓人了。”

王师傅走到车床旁,先让操作工把卡盘松开,然后用手扳了扳卡盘的爪,试了试松紧。果然,卡盘的卡爪移动起来很松,夹紧之后,稍微用点力就能推动,根本达不到加工的力度。

“先把液压站的电源关了,别乱动。”王师傅说。

操作工赶紧关掉液压站,王师傅蹲下身,看了看卡盘的连接部位,又抬头看了看液压管路,问道:“昨天还用得好好的?什么时候开始夹不紧的?”

“昨天晚上还没事,今天一早开机就不行了,刚开始以为是我没夹好,试了好几次,都是一样的情况,夹到最紧也没用。”操作工答道。

李伟也凑过来,检查了一下卡盘的外部,没有明显的损坏,卡爪也没有变形,他说:“液压卡盘夹不紧,大概率是液压压力不够,要么是液压站的调压阀出了问题,要么是卡盘内部的密封件坏了,漏油泄压,还有可能是连接的液压管有泄漏。”

“先查液压站,再查管路,最后看卡盘内部。”王师傅定了主意,“刘波,你去看液压站的压力表,看看压力值对不对,再调一下调压阀试试。”

“好。”刘波转身走到车床侧面的液压站旁,盯着压力表看了起来,“王师傅,压力表显示的压力比正常值低了不少,难怪夹不紧。”

“调一下调压阀,把压力往上调,看看能不能上去。”

刘波用扳手慢慢拧动调压阀,眼睛一直盯着压力表,可不管怎么调,压力表的数值始终上不去,就算暂时调上去一点,松开扳手没多久,压力又掉了下来。

“不行,调压阀调了没用,压力保不住。”刘波喊了一声。

王师傅走过去,亲自试了试,果然,调压阀调完之后压力不稳,很快就回落。他摸了摸液压站的油管,又看了看各个接头,说:“不是调压阀的问题,应该是有地方泄压,先查外部的液压管路,看看有没有漏油的地方。”

三人分工,王师傅检查连接卡盘的主油管,李伟检查各个接头和弯头,刘波则检查液压站到卡盘之间的管路。

顺着管路一路查过去,很快,李伟就发现了问题:“王师傅,你看这里,有油迹。”

众人凑过去,只见卡盘下方的一根液压软管和接头的连接处,有轻微的漏油痕迹,虽然没有滴下来,但接头处已经积了一层油泥,明显是密封不严,在泄压。

“还有这里。”刘波也喊了一声,在液压站出来的一个弯头处,也发现了漏油的迹象,“这个弯头的密封圈好像坏了,油从缝隙里渗出来了。”

“找到了,就是这两个地方泄压,导致液压压力上不去,卡盘自然夹不紧。”王师傅点点头,“先把这两个坏的配件换了,软管和弯头的密封圈都换新的,再试试压力。”

操作工赶紧找来备用的液压软管和密封圈,刘波负责拆旧的软管和弯头,李伟则在一旁帮忙递工具,清理接头处的油泥。

拆软管的时候要小心,先把管路里的液压油放掉一部分,防止油洒出来。刘波用扳手拧开接头,把漏油的软管拆下来,又把弯头处的旧密封圈取出来,用抹布把接头擦干净,确保没有杂质。

很快,新的密封圈和液压软管就装好了,王师傅仔细检查了一遍,确认接头都拧紧了,密封到位,这才说:“打开液压站,试试压力。”

操作工打开电源,刘波再次调整调压阀,这次,压力表的数值慢慢往上走,很快就达到了正常值,而且稳住了,没有再回落。

“压力上去了,稳了。”刘波高兴地说。

“试试卡盘,看看能不能夹紧。”

操作工操控车床,卡盘慢慢收紧,王师傅用手用力扳了扳卡爪,纹丝不动,夹紧力度很足。又试了几次,松开、夹紧,卡盘的动作都很顺畅,力度也够,再也没有之前松松垮垮的情况。

“好了,卡盘的问题解决了。”李伟擦了擦手上的油,“没想到就是两个接头密封不严,差点耽误事。”

“别大意,再试机加工一下,确保没问题。”王师傅说。

操作工找了一个工件,装夹到卡盘上,夹紧之后,开机试转,低速、中速、高速都试了一遍,工件牢牢地固定在卡盘上,没有丝毫松动,一切正常。

“太好了,修好了!”操作工松了口气,赶紧开始装夹加工零件,生怕再耽误时间。

三人收拾好工具,刚要离开,旁边另一台车床的操作工又招手喊:“王师傅,等一下,帮我看看我这台床子的刀架,换刀的时候卡到位,转一半就停住了,回不到位,换不了刀。”

“走,过去看看。”王师傅应了一声,三人又走到这台车床旁。

这台车床是自动换刀的数控车床,刀架是六角刀架,操作工说:“早上换刀的时候,突然就出问题了,刀架转起来之后,到了指定的刀位,就是卡不进去,停在半路上,报警提示换刀未到位,重启了几次也没用。”

“开机,让我们看看具体情况。”王师傅说。

操作工按下换刀按钮,刀架开始转动,转到指定的刀位后,果然停住了,没有完成最后的锁紧动作,车床屏幕上立刻跳出了报警信息。

“停机。”王师傅喊了一声,“刀架换刀卡滞,常见的原因有几个,要么是刀架的定位销卡住了,要么是锁紧机构出了问题,还有可能是内部的齿轮或者轴承坏了,也有可能是刀架下面的杂物太多,挡住了。”

“先看外部,再拆刀架检查内部。”

李伟先蹲下身,看了看刀架的底部,果然,刀架和床身连接的部位,积了不少铁屑和油污,还有一些加工后的废料,堆积在那里,已经挡住了刀架的部分转动空间。

“王师傅,这里有很多铁屑,都堵死了,可能是这些东西挡住了,导致刀架转不到位。”

“先把这些铁屑清理干净,再试试。”

刘波拿来毛刷和抹布,开始清理刀架底部的铁屑和油污,一点点把堆积的杂物扫出来,又用抹布擦干净,尤其是刀架转动的轨道,擦得干干净净,确保没有障碍物。

清理完之后,操作工再次按下换刀按钮,刀架转动起来,这次,比之前好了一点,转到刀位后,稍微动了一下,想要锁紧,可还是没卡到位,又报警了。

“不是杂物的问题,是内部的定位或者锁紧机构出了问题。”王师傅说,“把刀架拆下来,检查内部的定位销和锁紧齿轮。”

拆刀架不算复杂,但需要小心,先把刀架的电源线和信号线拔下来,再拧下固定的螺丝,就能把刀架抬下来。李伟和刘波一起动手,小心翼翼地拧下螺丝,把刀架抬下来,放在旁边的木板上。

刀架的外壳拆开,内部的结构露了出来,有定位销、弹簧、锁紧齿轮、凸轮等部件。王师傅拿过手电筒,仔细照了照,用手拨了拨定位销,发现定位销有点发沉,弹出来的力度不够。

“看这里,定位销卡住了,弹簧也有点松了,弹力不足,导致刀架转到刀位后,定位销弹不出来,锁不住刀架,所以卡到位。”王师傅指着定位销说。

李伟也用手试了试,定位销在孔里移动不顺畅,有明显的卡顿,他说:“应该是里面进了铁屑和油污,把定位销卡住了,弹簧也被油污粘住了,弹力不够。”

“把内部清理干净,给定位销加润滑油,再检查一下弹簧和锁紧齿轮,看看有没有磨损。”

三人开始忙活,刘波用镊子把内部的铁屑和杂质一点点夹出来,李伟用抹布擦干净油污,尤其是定位销的孔和滑道,擦得干干净净。王师傅则检查锁紧齿轮和凸轮,看了看齿面有没有磨损,凸轮的凹槽有没有变形。

还好,齿轮和凸轮都没事,没有明显的磨损,只是定位销和弹簧被杂质卡住了。

清理干净后,李伟给定位销的滑道里加了一点润滑油,又用手来回拨动定位销,让它在孔里移动顺畅,确保弹出来和缩回去都没有卡顿。王师傅则检查了弹簧,把弹簧上的油污擦干净,试了试弹力,虽然有点松,但还能继续用,暂时不用更换。

“好了,内部清理好了,定位销也顺畅了,装回去试试。”

李伟和刘波一起,把刀架抬起来,对准安装的位置,先插上电源线和信号线,再拧上固定螺丝,螺丝要对角拧紧,确保刀架安装平整,和主轴同心。

装完之后,王师傅用手转了转刀架,手动试了试各个刀位的定位,感觉没问题,才说:“开机,试一下换刀。”

操作工按下换刀按钮,刀架缓缓转动,转到指定的刀位后,只听“咔哒”一声,定位销顺利弹出,锁紧机构完成锁紧,刀架稳稳地卡在了刀位上,屏幕上的报警信息也消失了。

“成了!”操作工喊了一声,又连续试了几次换刀,从一号刀位换到六号刀位,再换回来,每次都能顺利到位,锁紧牢固,没有再出现卡滞的情况。

“太好了,刀架也修好了!”操作工脸上露出了笑容,“这下两台床子都没问题了,谢谢你们啊,王师傅。”

“没事,都是小毛病,清理一下就好了。”王师傅说,“以后多注意清理刀架底部的铁屑,别让杂物堆积,定期给刀架内部加润滑油,防止定位销卡住。”

“知道了,我以后肯定勤清理。”操作工点点头,开始正常操作车床。

三人收拾好工具,刚走出东边车间,就看到陈阳从南边车间跑了过来,手里拿着对讲机,一脸着急:“王师傅,南边车间的钻床出问题了,主轴往下进给的时候,忽快忽慢,还时不时地往下坠,钻出来的孔深浅不一,没法干活。”

“钻床?走,去看看。”王师傅心里一紧,钻床主轴进给不稳,不仅影响加工精度,还容易断钻头,出安全事故。

几人加快脚步,往南边车间赶,一路上,陈阳不停说着情况:“是台摇臂钻床,操作工说进给的时候,手轮转着费劲,有时候转一下,主轴猛地往下坠一点,有时候又不动,钻出来的孔,有的深有的浅,差了好几毫米。”

到了南边车间,那台摇臂钻床旁,操作工正愁眉苦脸地站着,看到他们过来,赶紧说:“王师傅,你们可来了,这台钻床太邪门了,进给根本控制不住,再这样下去,钻头都要断完了。”

王师傅走到钻床旁,让操作工演示一下,操作工摇动手轮,主轴开始往下进给,果然,手轮转起来很不顺畅,有时候转半圈,主轴一点没动,有时候稍微一用力,主轴就猛地往下坠了一点,动静还不小。

“停机,别摇了。”王师傅喊了一声,仔细观察着主轴的进给机构,“进给机构出问题了,大概率是丝杠或者螺母磨损了,要么是进给的刹车片松了,还有可能是平衡弹簧出了故障。”

摇臂钻床的主轴进给,靠的是丝杠螺母传动,还有刹车片控制速度,平衡弹簧则用来平衡主轴的重量,防止主轴下坠。这几个部件有一个出问题,都会导致进给不稳。

“李伟,你检查一下丝杠和螺母,看看有没有磨损或者卡滞。”王师傅吩咐道,“刘波,你去看平衡弹簧,看看是不是弹簧松了或者断了。我来检查刹车片。”

三人立刻分头行动,李伟蹲下身,仔细检查主轴下方的丝杠和螺母,用手转了转丝杠,感觉丝杠转动起来有卡顿,还能听到轻微的异响。刘波则爬到钻床的摇臂上,检查平衡弹簧的情况,平衡弹簧在摇臂的内部,需要打开护罩才能看到。

王师傅则打开进给机构的护罩,检查刹车片,刹车片的间隙可以通过螺丝调整,间隙太大,就会刹不住车,导致主轴下坠。

没一会儿,刘波就喊了起来:“王师傅,平衡弹簧有问题,弹簧的拉力不够,好像是松了,还有几根弹簧的钩子有点变形。”

紧接着,李伟也说道:“王师傅,丝杠和螺母之间有磨损,还有铁屑卡在里面,转动起来不顺畅,有卡顿。”

王师傅也检查完了刹车片:“刹车片的间隙太大了,而且刹车片有点磨损,刹不住,这就是主轴下坠的主要原因。”

“三个问题都有,难怪进给这么不稳。”王师傅皱了皱眉,“先调整刹车片的间隙,再清理丝杠螺母的铁屑,最后调整平衡弹簧的拉力,一步一步来。”

几人立刻动手,王师傅先调整刹车片,用扳手慢慢拧动调节螺丝,把刹车片的间隙调小,边调边试,直到手轮转起来有轻微的阻力,又不会太紧。

李伟则用毛刷和抹布,清理丝杠和螺母之间的铁屑和油污,一点点把卡在里面的杂质扫出来,又给丝杠加了润滑油,确保转动顺畅。

刘波则在摇臂上,调整平衡弹簧的拉力,把松了的弹簧拉紧,又把变形的钩子掰正,确保弹簧的拉力能平衡主轴的重量,防止下坠。

这些活都需要细心,尤其是调整平衡弹簧和刹车片,力度要恰到好处,调太紧了,手轮转不动,调太松了,还是会出现下坠的情况。

几人忙活了十几分钟,终于把所有的问题都处理好了。王师傅先手动摇了摇手轮,主轴进给顺畅,没有卡顿,也没有下坠的情况,力度刚好合适。

“开机试试,钻个孔看看精度。”王师傅说。

操作工找了一块料,装夹在工作台上,换上钻头,启动钻床,慢慢摇动手轮,主轴匀速往下进给,钻了一个孔,钻完之后,用卡尺量了量,深度刚好,没有偏差。

又连续钻了几个孔,每个孔的深浅都一致,进给也很平稳,忽快忽慢和下坠的情况彻底消失了。

“修好了!太完美了!”操作工高兴地喊了一声,又试了几次,确认一切正常,才放心地开始干活。

此时,车间里的机器声已经此起彼伏,各个岗位的操作工都在忙碌着,维修组的几人,刚歇了口气,对讲机又响了,这次是西边车间,说有一台磨床的砂轮转起来有异响,声音很大,让他们过去看看。

王师傅看了看表,已经快到中午了,他擦了擦额头的汗,说:“走,西边车间,看完这台,差不多就到饭点了。”